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淺析反滲透化學清洗的實踐作用

概述   反滲透(tòu)作為膜過濾技術在火力發電廠的水處理應用中已越發普遍,從用於離子交(jiāo)換的預脫鹽到全膜水處理的一部分,它解決了單一(yī)離子交(jiāo)換設備存在的設備台數多、投資費用高(gāo)、大量使用酸、堿而造成(chéng)的環境汙染等一(yī)係列問題。 1 我(wǒ)廠反滲透(tòu)設備運行狀況   我廠發電一分場作為東(dōng)北地區最早使用反滲透進行預(yù)脫鹽的單位,自1996年(nián)至2011年已有15年的運行和維護經驗,從反滲透膜的使用年限看運行維護水平。從RO實際運行狀況看(kàn):兩套RO自(zì)1996年10月投運,第一次換膜時間均為2004年5月,膜使用年限為七年(nián)半,到2011年6月,#1RO狀況良好,總壓差未超過0.35MPa,而#2RO2011年4月壓差升高,清洗後效果不明顯,等待換膜。在脫鹽率和回收率基本能保證要求的情況下,都達到(dào)了理論(lùn)使(shǐ)用年限。本文重點(diǎn)從(cóng)化學(xué)清洗方麵進行總結和分析。   我廠(chǎng)水處理係統(tǒng)由預(yù)處理係統、反滲透預(yù)脫鹽係統和離(lí)子交換除鹽係統三大部分組(zǔ)成,其(qí)工藝流程如下:地下水→生水泵→生水加熱器→高效纖維過濾器→5U保安過濾器→高(gāo)壓泵→反滲透(2×52m3/h)→滲透水箱→滲透泵→逆流再生陽離(lí)子交(jiāo)換器→除(chú)碳器→中間水箱→中間水泵→陰浮動床→除鹽水箱→除(chú)鹽水泵→主廠房。   我廠使用的反滲透(tòu)設(shè)備,係引進美國陶(táo)氏公司生產的複合膜。#1、2 RO出力分別為50m3/h,總出力為100t/h,脫鹽率為90%,回收(shōu)率為75%。每套反滲透設備由54根膜元件組成,均采用一級二段(duàn)6-3方式排列布置,即一段由(yóu)36根膜元件組成6個膜組件,二段由18根膜(mó)元件組成3個膜組件。 2 反滲透清洗情況及效果(guǒ)   反滲透設備自(zì)96年10月投運(yùn)以來,由於使用地下水,加之運行過程對高效過濾器和對(duì)保安(ān)過濾器(qì)進行嚴(yán)格的監督檢查、清洗和更換濾芯,並堅持每年對反滲透設備進行清洗,運行狀況一直(zhí)良(liáng)好(hǎo)。2004年5月換膜後脫鹽率97%左右,係統壓差0.3MPa,產水(shuǐ)流量50m3/h。自2006年4月份,反滲透逐步出現異常現象,產水流量約下降10%左右(yòu),脫鹽率(lǜ)下降至91%左右。對不同於以往的情況進行了詳細(xì)的分析,發現反滲透設備存在以下幾方麵問題: 2.1 產品水(shuǐ)流量達不到(dào)設(shè)計(jì)要求   反滲透設備單套原(yuán)設計產品水流量為50 m3/h,目前實際上隻有40-45 m3/h。 2.2 脫鹽率普(pǔ)遍降(jiàng)低   反滲透係統原設計脫鹽率為97%以上,目前實際上(shàng)隻有92%左右。 2.3 各段壓差(chà)明顯增高   正常運行(háng)係統壓差在0.3MPa左右,而目前壓差最高達0.5MPa左右(yòu)。 2.4 加藥係統存在(zài)問題   由於自(zì)動加藥係統一直未投入運行,對於(yú)母管製並聯運行的兩套反滲透設備,單靠人工調節加藥量很(hěn)難控製,長期運行中(zhōng)加藥量的不穩定,導致(zhì)反滲(shèn)透膜結垢,並呈加速趨勢(shì)。 3 產生原因分析 3.1 阻垢劑加入量不夠 2005年8月份(fèn)更(gèng)換為新型阻垢(gòu)劑FLOCON-260。由於FLOCON-260無化驗方法,對於水處理(lǐ)母管製並聯運行的反滲透設備(bèi),單靠人工調節加藥量很難控製(zhì),阻垢劑的使用控製不當,使得反(fǎn)滲透(tòu)進水中的加(jiā)藥(yào)量極不穩定(dìng),沒有真正起(qǐ)到阻垢作用(yòng),導致反滲透膜結(jié)垢,並呈加速趨勢。   鹽水經(jīng)過反滲透後,水中(zhōng)95%以(yǐ)上的含鹽量(liàng)被阻擋在濃水中,導致濃水(shuǐ)含鹽量上(shàng)升(水的回收率在75%時,濃水中含鹽量(liàng)增加至進水4倍),鹽類(lèi)的這種濃縮是反滲透裝置結垢的主要原因。這些(xiē)物質中最(zuì)常見的為碳酸鈣垢、硫(liú)酸鈣(gài)垢、金屬氧化物垢、矽沉積物(wù)及有機或(huò)無(wú)機沉積物。由於汙染物的汙染速度與(yǔ)給水條件、運行方式等因素(sù)有關,因此應該控製(zhì)產品水的回收率,使濃水流量(liàng)維持(chí)在難溶鹽(yán)類不會析出的狀(zhuàng)況下,既避免(miǎn)其離子積超過濃度積,同時要(yào)嚴格按照導則要求在發(fā)生汙染時應及時的(de)進(jìn)行清洗,否則汙染將會在相對(duì)較短的時間內使膜元件的性能遭到嚴重的破壞。 3.2 反滲透運行監督部分誤(wù)差大   反滲(shèn)透係統中的有關表計如壓力表、流量表、電導表等損壞較多,現存表計誤差(chà)大,無法保證正常監(jiān)督反滲透設備的運行情況。 3.3 反滲透進水溫度無法保證   眾所周知反滲透膜有適宜的水溫要(yào)求,適當地提高水溫有利於降低水的黏度,增加膜的透過速度。由於加熱器使用年限較長,銅管漏(lòu)泄停運(yùn)情況時(shí)有發生,針對此情況對生水加熱器進行了全麵的改造,並且增加了二次加熱係統(tǒng),提高了生水的(de)加熱效果,改善了反滲透的運行工況。 4 清洗方案的確定   膜的汙染(rǎn)是一個漸(jiàn)變過程,所(suǒ)以應(yīng)在早期采取措(cuò)施,消除汙染物,避免損壞膜元件(jiàn)或(huò)降低其性能。根據反滲透設計導則(zé)的要求,結合反滲透投運以來的(de)各種情況運行、清洗的經驗,為了進一步檢(jiǎn)查、驗證係統(tǒng)結垢情(qíng)況和製定符合實際的清洗方案,對反滲透係統進(jìn)行(háng)檢查、取樣(yàng),結果如下: RO一段壓力容器進口側第一膜元件端麵有許多橡膠墊碎片等雜物。 RO二段壓力容器(qì)進口側內壁附著有一層外觀為淺黃(huáng)白色疏鬆狀(zhuàng)的垢類,根據分(fèn)析可初步判斷,係統內所結(jié)垢類的主要成分為硫酸鈣(gài)。並且通(tōng)過對(duì)一段壓力容器進(jìn)口(kǒu)側機械雜質的清(qīng)理,使一段壓差有所下降(jiàng)。   反滲透係統(tǒng)的清洗是一項嚴謹的技術工(gōng)作(zuò),清(qīng)洗中(zhōng)稍有不慎,將會對反滲(shèn)透膜造成不可彌補的損傷。因此,清洗前(qián)首先應根據係統存在(zài)的問(wèn)題製訂嚴格、科學的清洗方案(àn),其(qí)次要嚴格控製清洗(xǐ)過程的每一個步驟,同時應嚴密監視清洗過程中出現(xiàn)的不同情況,靈活機動的調整監督手段,最終達到清洗汙垢、保護設備的目的。5 清洗過程   清理機械雜質,將一段(duàn)壓力(lì)容器(qì)進水端(duān)的端板打開,清理每根膜元件端頭上(shàng)的機械雜質。   根據清洗配方配製酸洗(xǐ)、堿洗、殺菌(jun1)等清洗藥液:啟動清(qīng)洗水泵(bèng)循環一小時以上,使其中的藥液完全溶解,並達到所需要的濃度(dù)與溫度。   水(shuǐ)清洗:啟動清洗水泵,將配(pèi)置好的清洗液以低流速、低壓力(lì)打至反滲透設備壓力容器(qì)中並置換掉原有溶液。   循環:當係統內原有水質被置換掉,全部充滿清(qīng)洗藥液時,即可將清(qīng)洗藥液全部回收至(zhì)清洗箱中打循環,並(bìng)維持恒定的壓力和溫度。如(rú)果膜元件汙染嚴重,應在清洗(xǐ)初(chū)期幾分鍾內將藥液排(pái)放掉,然後再進行循環清洗(xǐ)。   浸泡:通常(cháng)浸泡一小時即可,對於汙染嚴重(chóng)的膜元件(jiàn)延長浸泡時間,最多可浸泡10~15個小時。在延長的浸泡時間內,為保持較高的溫度,可繼(jì)續(xù)加熱並保持低速循環。   大流量衝(chōng)洗:用泵在一定壓力下大流量循環清(qīng)洗液30—60分鍾。   衝洗:用反(fǎn)滲透產品水或(huò)除(chú)鹽水(shuǐ)衝去係統中殘存的清洗液。   清(qīng)洗過程中應嚴格(gé)控製清洗液溫度、PH值、壓力(lì)等在要求範圍內,不得任意超標。 6 清洗程序的規(guī)範化(huà)   配製清(qīng)洗液時,應保證所用全部(bù)化學藥品均(jun1)是可溶的。在進入膜元件循環前藥(yào)液應混合均勻。   清洗結束轉入正常備用前,應先在低流量,低壓力下將膜元件內(nèi)的藥(yào)液衝淨,直至出水潔淨(jìng)。   在清洗(xǐ)循環中(zhōng),清洗液溫度不應超過40℃。   對於多段反滲透裝置,即可分段清洗,也可串聯清洗,具體清(qīng)洗方式(shì)可根據膜汙染情況確定。 7 清洗效果的評價   實際過程中可以把清洗前後RO運行各參數(shù)變化情況,輸入(rù)反滲透“標準化運行管理軟件(jiàn)”,進行(háng)反滲透係統清洗效果的評價。最直(zhí)觀的方法就是(shì)在相同的水溫、流量和產品水回收率和入口水壓力情況下,壓(yā)差和脫鹽率變化情況。反滲透係(xì)統運行(háng)狀況的好壞,影響因(yīn)素有進水水質成分、回收(shōu)率、溫度、壓力、PH值及膜的運行時間等,這些因素綜合構成(chéng)了對反滲透膜性能的影響。   本次清洗使各種參數恢複正常,保證供給合格的除(chú)鹽水。   在隨後的幾年裏,我廠堅持對反滲透設備加強(qiáng)運行監督和定期清洗製度,反滲透設備運行一直很穩(wěn)定(dìng),實踐證明,隻要按照要求對反滲透裝(zhuāng)置進(jìn)行(háng)運行和維護,就能保證反滲透設備(bèi)的出力和水質要求,就能保證膜壽命(mìng)。   參考文獻 [1]DL/T951—2005《火電廠反滲透水(shuǐ)處理裝置驗收導則》中國電力出(chū)版社   作者簡介 韓鳳麗(1967-),女,內(nèi)蒙古赤峰市,現職稱:技師,學曆:大專,研究方向(xiàng):電廠化學水處理。 本文摘(zhāi)自中國論文網,原文地址(zhǐ):http://www.xzbu.com/2/view-4422556.htm 0 概述   反滲透作為膜過濾技術在火力發電廠的水處理應用中已越發普遍,從用於離子交換的預脫鹽到全膜水處(chù)理的一部分,它(tā)解決了單一(yī)離子交(jiāo)換設備存在的設備台(tái)數多、投資費用高、大量使用酸、堿而造成(chéng)的環境汙染等一係列問(wèn)題。 1 我廠反滲透設備運行狀況   我廠發電一分場作為東北地區最早使用反滲透進行預脫鹽的(de)單位,自1996年至2011年已有15年的運行和維護經驗,從反(fǎn)滲透膜的使用(yòng)年限看(kàn)運行維護水平。從RO實際運行狀況看:兩套RO自(zì)1996年10月投(tóu)運,第一次換膜(mó)時(shí)間均(jun1)為2004年5月,膜使(shǐ)用年限為七年半,到2011年6月,#1RO狀況良好,總壓差未超過0.35MPa,而#2RO2011年4月壓差升高,清洗後效果不明顯,等待換膜。在脫(tuō)鹽率和回收率基本能(néng)保證要求的情況下,都達到了理論使用年限(xiàn)。本(běn)文重點從化學清洗方麵進(jìn)行總結和分析。   我廠水處(chù)理係統由預處理係統、反滲透預脫(tuō)鹽係統和離子交換除鹽係統三大部分組成,其工藝流程如下(xià):地下水→生水泵→生水加熱器→高效纖維過濾器→5U保安過濾器→高壓泵→反滲透(2×52m3/h)→滲透水箱→滲透泵→逆流(liú)再生陽離子交換(huàn)器→除碳器→中間(jiān)水箱(xiāng)→中間水泵→陰浮動床→除鹽(yán)水箱→除鹽水泵→主(zhǔ)廠房。   我廠使(shǐ)用的反滲透設備(bèi),係引進(jìn)美國陶(táo)氏(shì)公司生產的複合膜。#1、2 RO出力分別為50m3/h,總(zǒng)出力為100t/h,脫鹽率為90%,回收率(lǜ)為75%。每套反滲透設備由(yóu)54根膜元件組成,均采用一級二段6-3方式排列布置,即一段由36根膜元件組成6個膜(mó)組件,二段由18根膜元件組成3個膜組件。 2 反滲透清(qīng)洗情況及效果   反滲透設備自96年10月投運以(yǐ)來,由於使用地下水,加之運行過程對高效過濾器和(hé)對保安過濾器進行嚴格的(de)監督檢查、清洗和更換濾芯,並堅持每年對反滲透設備進行清洗,運行狀況一直良好。2004年5月換膜後脫鹽率97%左右,係統壓差0.3MPa,產水流量50m3/h。自2006年4月(yuè)份,反滲(shèn)透逐步出現異常現象,產水流量約下降10%左右(yòu),脫鹽率下降至91%左右。對不同於以往的情況進行了(le)詳細(xì)的分析,發現反滲透設備存(cún)在以下幾方麵問題(tí): 2.1 產品水流量(liàng)達不到設計要求   反滲透設備單套原設計產品水流量為50 m3/h,目前(qián)實際上隻有40-45 m3/h。 2.2 脫鹽(yán)率普遍降低   反滲透係(xì)統(tǒng)原設計脫鹽率(lǜ)為97%以上,目前實際上隻有92%左右。 2.3 各段壓差明顯增高   正常運行係統壓差在0.3MPa左右,而目前壓差最高達0.5MPa左(zuǒ)右。 2.4 加藥係統存在問題   由於自動加藥係統一直未投入運行,對於母管製並聯運行的兩套反滲透設備,單靠人工調節加藥量很難控製,長期運行中加(jiā)藥量的不穩定,導致反滲透(tòu)膜結垢,並呈加(jiā)速趨勢(shì)。 3 產生原因分(fèn)析 3.1 阻垢劑(jì)加(jiā)入量不夠 2005年8月份更換(huàn)為(wéi)新型阻垢劑FLOCON-260。由於FLOCON-260無化驗方法,對於水處(chù)理母管製並聯(lián)運行的反滲(shèn)透設備,單靠人工調(diào)節加藥量很難控製,阻垢劑的使用控製不當,使(shǐ)得反(fǎn)滲(shèn)透進水中的加藥(yào)量極不穩定,沒有(yǒu)真正(zhèng)起到(dào)阻垢作用,導致反滲透膜結垢,並(bìng)呈加速趨勢(shì)。   鹽水經過反滲透後,水中95%以上的含鹽量被阻擋在濃水中,導致濃(nóng)水含鹽量上升(水(shuǐ)的回收率在75%時,濃水中含鹽量增加至進水4倍),鹽類的這種濃縮是(shì)反滲透裝置結垢的主要原因。這些物質中最常見的為碳酸鈣垢、硫酸鈣垢、金屬氧化物垢、矽沉積物(wù)及有機或無機沉積物。由於汙(wū)染物的(de)汙染速(sù)度與給水條件、運行方式等因素有(yǒu)關,因此應該控(kòng)製產品水的回收率,使濃水流量維持在難溶(róng)鹽類不會析出的狀況下,既避免其離子積超過(guò)濃度積,同時要嚴格按(àn)照導則要求在發生汙染時(shí)應及時的進(jìn)行清洗,否則汙染將會在相對較短(duǎn)的(de)時間內使膜(mó)元件的性能遭到(dào)嚴(yán)重的破壞(huài)。 3.2 反滲透運行監督部分誤差大   反滲透係統中的有關表計(jì)如壓力表(biǎo)、流量表、電導表(biǎo)等損壞較多,現存表計誤差大(dà),無法保證正(zhèng)常監督反滲(shèn)透設備的運行情況。 3.3 反滲透進水溫度無法保證   眾所(suǒ)周知反滲透膜有適宜的水溫(wēn)要求,適當地(dì)提高水溫有利(lì)於降低水的(de)黏度(dù),增加膜的透過速度(dù)。由於加熱器(qì)使用年限較長,銅(tóng)管漏泄停運情況(kuàng)時有發生(shēng),針(zhēn)對此情況對生水加熱器進(jìn)行了全麵的改造,並且增加了二次加熱(rè)係統,提高了生水的加熱效果,改善(shàn)了反滲透的運行工況。 4 清洗方案(àn)的確定   膜的汙染是一個漸變過程,所以應在早期(qī)采取措施,消除汙(wū)染物,避免損壞膜元件(jiàn)或降低其性能。根(gēn)據反滲透設計導則的要求,結合反滲透投(tóu)運以來的(de)各種情況運行、清洗的經驗,為了進一步檢查、驗證係統結垢情況和製定符合實(shí)際的清洗方案,對(duì)反滲透係(xì)統進行檢查、取樣,結果如下: RO一段壓(yā)力容器進口側第(dì)一膜元件端(duān)麵有許多橡膠墊碎片等雜物。 RO二段壓力容器進口側內壁附著(zhe)有一層外觀為淺黃(huáng)白色疏鬆狀的垢(gòu)類(lèi),根(gēn)據分析可初步判(pàn)斷,係(xì)統(tǒng)內所結垢類的(de)主要成分為硫酸鈣。並且通過對一段壓(yā)力容器進口側(cè)機械雜質的清理,使(shǐ)一段壓差有所下降。   反滲透係統的清洗是一項(xiàng)嚴謹的技術工作,清洗中稍有不(bú)慎(shèn),將會對反滲透膜造成不可彌(mí)補的損傷。因此,清洗前首先應根(gēn)據係統存在的問題製(zhì)訂嚴格、科學的清洗方案,其次(cì)要嚴格控製清洗過程的每一個步驟,同時應嚴(yán)密(mì)監視清洗過程中出(chū)現的不同情況,靈活機動(dòng)的調整監督手段,最終達到清洗汙垢、保護設(shè)備的目的(de)。5 清洗(xǐ)過程   清理機械雜質,將一段壓力容器進水端的端板(bǎn)打開,清理每根膜元件端頭上的機械雜質。   根據清洗配方配製酸洗、堿洗(xǐ)、殺菌等(děng)清洗藥液(yè):啟動清洗(xǐ)水泵循環(huán)一(yī)小時以上,使其中的藥液完(wán)全溶解,並(bìng)達到所(suǒ)需要的濃度與溫(wēn)度(dù)。   水清洗:啟動清洗水泵(bèng),將配置好的清洗液以(yǐ)低流(liú)速、低壓力打至反滲透設備壓力容器(qì)中並(bìng)置換掉原有溶液。   循(xún)環:當係統內原有(yǒu)水質被置換(huàn)掉(diào),全(quán)部充滿(mǎn)清洗藥液時,即可(kě)將清洗藥液全部回收至(zhì)清洗箱中打循環(huán),並維(wéi)持恒定的壓力和(hé)溫度。如果膜元件汙染嚴重,應在(zài)清洗初(chū)期幾分鍾內將藥液(yè)排放掉,然後再進行循環清洗。   浸泡:通常浸泡一小時即可,對(duì)於汙染嚴重的膜元件延長浸泡時間,最多可浸泡10~15個小時(shí)。在延長的浸泡時間內,為保持較高的(de)溫度,可繼續加熱並保持低速循環。   大流量衝洗(xǐ):用泵在一定壓力下大流量循環清洗液30—60分鍾。   衝洗:用反滲透產品水或除鹽水衝去係統(tǒng)中殘存(cún)的清洗液。   清洗過程中應嚴格控製清洗液溫度、PH值、壓力等在要求範圍內,不得任意(yì)超標。 6 清洗(xǐ)程序的規範化(huà)   配製清(qīng)洗液時,應保證所用全部化學藥品均是可溶的。在進入膜元件循環前藥液應混合均勻。   清洗結束轉入正常備用前,應先(xiān)在低流量,低(dī)壓力下將(jiāng)膜元件內的藥液衝淨,直至出水潔淨(jìng)。   在(zài)清(qīng)洗循環中(zhōng),清洗液溫度不應超過40℃。   對於(yú)多段反滲(shèn)透裝置,即可分段清洗,也可串聯清洗,具體清洗方式(shì)可根(gēn)據膜汙染情況確定(dìng)。 7 清洗效果的評價   實際(jì)過程(chéng)中可以把清洗前(qián)後RO運行(háng)各參數變化情況,輸入反滲透“標準化(huà)運行管理軟件”,進行(háng)反滲(shèn)透係統清洗效果的評(píng)價。最直觀的(de)方法就是(shì)在相同的水溫、流量(liàng)和產品水回收率和入口水壓力情況(kuàng)下,壓差(chà)和(hé)脫鹽率變化情況。反(fǎn)滲透係統運行狀況的好壞,影響因素有進水水質成分、回收率、溫度、壓力、PH值及膜的運(yùn)行時間等,這些因素綜合構成了對反滲透膜性能的影響。   本次清洗使各(gè)種參數恢複正常,保證供給合格的除鹽(yán)水。   在隨後的幾(jǐ)年裏,我廠堅持對反滲透設備加強運行監督和定期清洗製度,反滲透設(shè)備運行一直很穩定(dìng),實踐證明,隻要按照要求對反滲透裝置(zhì)進行運行和維護,就能(néng)保證反滲(shèn)透設備的出力和水質要求,就能保證膜壽命。


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